HINWEIS: Dieser Beitrag wurde umfangreich bearbeitet, um Tiefe und Klarheit hinzuzufügen. Beim Verfassen der ursprünglichen Antwort wurden viele Details berücksichtigt, die nicht enthalten waren, um die Dinge kurz zu halten. Hier wird die Haut vom Diagnose- und Lösungsprozess abgerissen, um zu zeigen, was unter der Oberfläche vor sich geht, und Substanz hinzuzufügen. Betrachten Sie es als eine Art Tagebuch der Analyse. Ich lasse die ursprüngliche Antwort für transparente Bearbeitungen intakt und füge Details in und nach altem Text hinzu.
Ciss
Redaktioneller Kommentar zur Diagnose:
Woher kommt dieser 20-kHz-Pol?
CgsR14RG
Fp12 πR14CgdGfsRG12 π(1000) (150 pF) (5) (10)
CgdGfsR14). Führen Sie eine kurze Summe der Schleifenphasenverschiebung durch, um festzustellen, dass im besten Fall ein Phasenabstand von 45 Grad bei 20 kHz zu erwarten ist (LM358 -90, IRF9530 -180 -45 = -315 Grad). Bereits bei 20 kHz ist der Phasenabstand mit 45 Grad das Minimum, das Sie jemals in Ihrer Schleife sehen möchten, und es ist wahrscheinlich weniger als das. OK, bis jetzt ist das ein totaler SWAG. Es ist wissenschaftlich, da ich einen wissenschaftlichen Taschenrechner zum Multiplizieren und Dividieren verwendet habe, und es ist eine wilde Vermutung, da ich mir das Datenblatt für den IRF9530 noch nicht angesehen und mein Gedächtnis des LM358 Zo nicht aktualisiert habe. Es gibt einen schnellen Hinweis auf die wahrscheinliche Problemquelle für den OP-Schaltkreis.
Auf der Suche nach den einfachsten Ideen, um die Situation zu verbessern:
Zuerst wurde versucht, eine einfache Lösung für die ursprüngliche Schaltung bereitzustellen, was zu den beiden nachstehenden Aufzählungszeichen führte. Dies sind beide Band-Aid-Ansätze, die nicht weit genug gehen können, um einen bedeutenden Unterschied zu machen. Die Lektion hier (die ich bereits kennen sollte) ist, niemals Pflasterlösungen anzubieten, da sie sich nicht lohnen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, den ursprünglichen Ansatz zu korrigieren, aber sie sind grundlegender und komplizierter.
Vth
Ein paar Anmerkungen zu der Strecke, die ich vorgeschlagen habe:
R1 in Reihe mit dem Tor ist nur eine Annehmlichkeit. In solchen Schaltkreisen ist es sehr verbreitet, das Gate zur Fehlersuche oder zum Testen zu isolieren. Das Aufspringen eines Widerstands dauert 5 Sekunden. Das Anheben des Kabels eines TO-220 ist sehr viel unbequemer. Tun Sie dies mehrmals und Sie können sogar ein Pad anheben. Wenn Sie ein Oberflächenmontageteil verwenden, müssen Sie den FET ohne Widerstand entfernen.
Ich zeige einen 1kOhm Widerstand für R15. In Anbetracht der Ausgangsimpedanz des LM358 würde ich jedoch nicht weniger als 10 kOhm verwenden ... und könnte sogar 50 kOhm erreichen.
Du könntest es versuchen:
- Senkung der Ausgangsimpedanz des Verstärkers (um ein Vielfaches) durch Hinzufügen eines Emitterfolgerpuffers am Verstärkerausgang.
- Ciss
Da der + -Eingang des Verstärkers als negativer Rückkopplungspunkt verwendet wird, sind die Dinge kompliziert. Normalerweise möchten Sie den OpAmp als Integrator mit einem Rückkopplungskondensator von OpAmp-Ausgang zu -Eingang verwenden. Auf diese Weise können Sie den Crossover-Punkt des Verstärkers so steuern, dass der durch die FET-Kapazität verursachte Phasenverlust unwichtig ist oder kompensiert wird.
Sie könnten mit so etwas beginnen:
Wählen Sie einen Wert für C10, bei dem die Verstärkerverstärkung aus Stabilitätsgründen bei 1 kHz oder weniger durch Null geht. Mit einem FET können Sie bei jeder Last am Ausgang nicht mehr als etwa 3 V erhalten. In diesem Fall müssten Sie einen BJT oder einen höheren Vin verwenden.
Redaktioneller Kommentar zur Source-Follower-Lösung:
Hier ist, wie ich über eine grundlegende Designlösung nachdachte.
Was wissen wir darüber, was Svilches mit seiner Schaltung zu tun versucht? Nun, er möchte 7 V verwenden, um bis zu 5 V mit einer Last von bis zu 1 A zu versorgen, und er möchte, dass die Ausgangsspannung einer Steuerspannung folgt (die er als Referenzspannung bezeichnet). Grundsätzlich möchte ein linear einstellbares Netzteil mit einem LM358-Operationsverstärker zur Schleifenfehlerkompensation und nur 2 Volt Headroom (das wird ein Problem für den LM358 sein).
Wir wissen nicht, welche Modulation die Referenz steuert. Wird es eine Rampe, ein Sinus oder vielleicht eine Puls- oder Stufenmodulation sein? Schritt ist das Schlimmste, obwohl, wenn Sie planen, dass es keine so große Sache ist, so dass sich die Referenzeingabe schrittweise bewegt.
CÖ
Zwei grundlegende Möglichkeiten:
Kompensieren Sie entweder die gemeinsame Source-Schaltung als stabil oder schalten Sie auf eine Source-Folger-Schaltung um. Die erste Option hat viele Vorteile, ist aber komplizierter und ich habe nach der schnellsten und am wenigsten komplizierten Lösung gesucht. Die zweite Option ist der Source-Follower, da er eingeschränkt ist. Mit beschränkt meine ich den Wechsel von einem Durchgangselement, das Strom puffert und eine Spannungsverstärkung aufweist, zu einem Element, das Strom puffert und (mit Ausnahme der durch parasitäre Elemente definierten besonderen Umstände) eine Spannungsverstärkung von eins aufweist. Der Vorteil der gemeinsamen Source-Schaltung besteht darin, dass es sich um eine Low-Drop-Lösung handelt, die Sie mit einem Source-Follower-Verstärker verlieren. Der einfachste Startpunkt ist also der Source Follower.
Probleme beim Einsatz einer Source Follower Endstufe hier:
- VthVdsGfsCgd
- VgsβVcevon 2V. Diese P-Kanal-Endstufe sieht die ganze Zeit besser aus, aber wir werden mit dem Source-Follower weitermachen. Randbemerkung zum LM358: National Semiconductor mochte diesen Verstärker so gut, dass er in mindestens drei Produktlinien unterteilt werden konnte: LM124 (ein Quad), LM158 (ein Dual) und LM611 (ein Single mit Referenz). Die Datenblätter für den LM124 und den LM158 zeigen nicht die Leistung in der Nähe der Frequenzweiche, aber das LM611- Datenblatt ist großartig Schauen Sie sich diese Beispielschaltungen an, die Integrator-Caps um den OpAmp haben.
Vth
VdsGfsCgdCgsCgd
Cgd
Wenn die Verstärkung bei 20 dB / Dekade abfällt, beträgt die Phase 90 Grad, wenn der nächste einfache Pol ein Jahrzehnt entfernt ist. Ein einfacher Pol führt über 2 Jahrzehnte zu einer Phasenverschiebung von 90 Grad, zentriert mit einer Verschiebung von 45 Grad am Pol.
Cgdist 150pF, was die effektive Polfrequenz um ca. 1,5 Oktaven zurückschiebt (eigentlich 1,6 Oktaven, aber warum über 0,1 Oktaven streiten). 1,5 Oktaven sind ungefähr 20 Grad Phasenverschiebung wert, so dass der Verstärker jetzt nur noch 25 Grad Phasenreserve hat. Wenn ein Phasenabstand von 45 Grad zu einem Überschwingen von 1,3 führt, wie viel Überschwingen wäre bei einem Phasenabstand von 25 Grad zu erwarten?
Hier ist eine Auftragung des Stufenüberschreitens gegen die Phasenreserve mit offener Schleife für einen Verstärker mit Einheitsverstärkung und Einheitsrückkopplung.
Suchen Sie im Diagramm einen Phasenrand von 25 Grad und stellen Sie sicher, dass er einem Überschwingen von etwa 2,3 entspricht. Für diesen Source-Follower-Schaltkreis, der einen IRF520 verwendet, würde ein Stufeneingang von 100 mV bei der Referenzspannung ein Überschwingen von 230 mV zusätzlich zu seiner 100 mV-Reaktion verursachen. Dieses Überschwingen würde für einen längeren Zeitraum zu einem Klingeln bei etwa 500 kHz führen. Ein Stromimpuls am Ausgang hätte einen ähnlichen Effekt wie ein starkes Überschwingen, gefolgt von einem Klingeln bei etwa 500 kHz. Dies wäre für die meisten Menschen eine inakzeptabel schlechte Leistung.
Wie konnte das ganze Klingeln reduziert werden? Erhöhen Sie die Phasenreserve. Der einfachste Weg, um den Phasenabstand zu erhöhen, besteht darin, eine Integratorkappe um den Verstärker innerhalb der Einheitsrückkopplungsschleife hinzuzufügen. Ein Phasenabstand von mehr als 60 Grad würde das Klingeln eliminieren, und Sie können dies erreichen, indem Sie die Opamp-Verstärkung um etwa 6 dB reduzieren.
Ein wahrscheinliches Szenario
VdsCgs. Die kapazitive Last am Opamp-Ausgang steigt von 150 pF auf 500 pF an. Das Klingeln mit zusätzlicher Kapazität an der Quelle wird schlechter. Das wird dem Benutzer auch nicht gefallen und er wird noch mehr Kapazität versuchen, um die Quelle zu laden. Wenn die Kapazität an der Quelle 1 uF erreicht hat, klingelt der Stromkreis höchstwahrscheinlich nicht mehr ... er schwingt.
Da ich erwarte, dass Kapazität zum Ausgang der Schaltung hinzugefügt wird, würde ich die Integratorkappe so dimensionieren, dass die Schleifenverstärkung um etwa 20 dB verringert wird.