Einige wirklich gute Antworten. Ich gehe davon aus, dass das Ziel des LC-Filters nicht darin besteht, die Welligkeit der Stromversorgung herauszufiltern. Dies geschieht am besten mit steifen (niedrigen ESR) Kappen an den Stromleitungen / -ebenen und der Auswahl des richtigen Reglerteils. Wenn Sie Ihren Arduino über einen USB-Anschluss mit Strom versorgen, ist das niederfrequente Rauschen vernachlässigbar. Eine billige Wandwarze ist ein Umschalter im Bereich von zehn bis hundert kHz und wird elektrisch verrauscht, aber der Spannungsregler und die Kapazität des Dort sollen digitale Stromschienen helfen.
Der LC-L / P-Filter entfernt die scharfen Kanten der digitalen Signale, die auf die digitalen Stromleitungen gelangen, und würde, wenn sie direkt mit den AVCC-Pins verbunden sind, in die A / D-Wandlerschaltung gelangen.
Der Grund, warum die Karte nicht mit dem größeren Widerstand (in der RC-Schaltung) booten würde, ist, dass die PLL im ATMega-Teil eine analoge Schaltung ist und dieselben AVCC-Pins wie die A / D-Wandler verwendet und nicht genügend Strom erhält . Vielleicht werden nicht wirklich beide Pins im Teil auf die gleiche Weise verwendet, aber es gibt keine Unterscheidung im Datenblatt (beide werden als AVCC bezeichnet). In Bezug auf das Layout ist es ein Problem, wenn die Pins 24 und 44 an AVCC gehen, da sie sich auf gegenüberliegenden Seiten des Chips befinden und wer sich die Mühe macht, ihnen einen ganzen Energieplan zu widmen? Am Ende leiten Sie ein Signal über das Teil, wahrscheinlich mit Durchkontaktierungen auf beiden Seiten usw. Schmerzhaft. Das Datenblatt erwähnt dieses hässliche Stück Realität kaum, fast so, als wäre der zusätzliche Stift ein zweiter Gedanke von ATMEL.
Wie auch immer, diese verrauschten Signale kommen aus dem Mikroprozessor selbst, wenn er intern schaltet, und sie beeinträchtigen die digitale Logik nicht, aber der Versuch, eine analoge Genauigkeit von 10 Bit zu erreichen, erfordert auf der Stromversorgungsseite etwas mehr Aufwand. Diese digitalen Rauschkanten liegen möglicherweise im zehn-nS-Zeitrahmen (100 MHz), sodass Filter mit dieser Eigenschaft ziemlich gut funktionieren. Wenn Sie die Zahlen durcharbeiten, beträgt bei Verwendung von AVCC = 5 V und 10 Bit A / D jedes LSB etwa 5 mV. Scheint, als müssten Sie weniger als die Hälfte davon als Faustregel haben, um "leises" Rauschen zu haben.
Das Datenblatt MH2029-300Y zeigt 20 Ohm bei 100 MHz. Wenn der Typ, der den RC-Filter ausprobiert hat, die Kniefrequenz auf 1 MHz eingestellt hätte, hätte es wahrscheinlich besser funktioniert, weil er einen viel kleineren Widerstand hätte wählen können. So etwas wie ein 22-Ohm-Widerstand (passend zur Impedanz des Induktors bei 100 MHz) und eine 0,01-uF-Kappe hätten aufgrund der Eingangsbelastung einen ausreichend kleinen Gleichspannungsabfall (etwa 45 uA x 22 Ohm = 1 mV von seinen Zahlen). Er würde in der Frequenz von Interesse um 40 dB gesunken sein.
Ich würde nicht darauf wetten, dass ein Layout weitergegeben wird, aber wenn die Teile einen gewissen Platzbedarf hätten, könnte ich es versuchen (wählen Sie einen 0805-Fußabdruck für beide?), Aber wenn der Induktor ein 0,10-Dollar-Teil von Mouser ist, warum bleiben Sie nicht einfach dabei ?